Джон Т. Парсънс- изобретател на цифровото управление на
металорежещите машини
През 1944 г. Джон Т.
Парсънс (John T. Parsons) e зает с
производството на приспособления за ръчно изработваните тогава роторни лопатки
за хеликоптера R-5 на Сикорски, което развива във
фирмата си Parsons Corporation в Траверс сити (Traverse City), щат Мичиган, САЩ.
След инцидент с хеликоптер, дължащ се на недостатъчната
динамична якост на роторните лопатки,
Парсонс предлага подобряване на механичните им свойства чрез щамповането
им от стомана. Експериментите показват, че идеята е добра и тя се внедрява в
по-нататъшното производство. Парсонс се заема и със самото конструиране на
лопатките. Установява, че традиционните за онова време ръчно извършвани изчисления
на геометрията на работните профили на лопатките и напреженията в напречните им
сечения отнемат твърде много време и не са достатъчно точни. Тогава той наема
Франк Стулен (Frank Stulen), който разработва програма за изчисленията и я
записва върху перфокарти. За изчисленията се използва компютър на IBM.
Самите щампи за роторни
лопатки се произвеждат върху копирни фрезови машини. Точността на обработката
зависи в голяма степен от изходната точност на копирите. Копирът представлява детайл
тип „плоча” с работен профил, съответстващ на геометрията на работните
повърхнини на лопатката. Благодарение на компютърните изчисления работният профил
на копира вече може да се дефинира не от 15 възлови точки, както е било при
ръчните изчисления, а от 200. Това позволява той да се приближи максимално до
теоретичния профил на лопатката.
Производството на копирите се
извършва върху вертикална фрезова машина (на фирмата Bridgeport). Франк Стулен
разработва таблица с координатите по X и Y на
възловите точки. Z-координатите не са били нужни, т.к. копирът е с
постоянна дебелина. Работното подаване се извършва от двама работника в
съответствие с таблицата. Единият задвижва ръчката за преместване на надлъжната
шейна (ос X), а другият- на
напречната (ос Y). Производителността и
точността нарастват значително. След успешна демонстрация пред представители на
военновъздушните сили Пентагонът поръчва на Парсънс да разработи машина за
автоматизирано производство на шаблони за крилата на изтребител.
Парсънс и Стулен
осъзнават, че високите изисквания за точност не могат да се постигнат с
наличните подавателни преводи (с характерните за тях грешки в стъпката на
винта, хлабини, ниска осова стабилност) и при очертаваща се дължина на
технологичния процес от около 800 стъпки. Parsons Company наема за подизпълнител (за периода
01.07.1949- 30.06.1950, продължен до февруари 1951) Лабораторията за
подавателни преводи (ServoMechanism Laboratory) на Масачузетския
технологичен институт MIT (Massachusetts Institute of Technology), който е имал тогава
водеща роля в областта на задвижванията.
Идеята е била следната. Компютърът
на IBM не само изчислява
координатите на възловите точки на обработвания профил, но и подава импулси към
подавателния двигател. Броят, знакът и честотата на импулсите са пропорционални
на дължината, посоката и скоростта на работното подаване. Роторът на двигателя
задвижва винта на сачмено-винтовата двойка (СВД), благодарение на което шейната
на машината, свързана твърдо с гайката на СВД, получава желаното преместване. Ако
машината се снабди с два или три подавателни превода, те могат да се задвижват
синхронизирано и да позволят върху машината да се обработват сложни повърхнини.
Тъй като управлението на машината се извършва от компютър, наричан тогава
електронно-цифрова изчислителна машина, този нов принцип на управление е
наречен от Парсънс „Numerical Control” („Цифрово управление”).
Първоначално управляващата
програма е подавана чрез пакет от перфокарти, които автоматично се поемат една
по една и се прочитат от четящото устройство на компютъра. Този принцип на
подаване и четене не дава необходимата бързина на въвеждане на информацията. От
тази бързина, обаче, зависи скоростта на движение на шейните, която не е
удовлетворителна при перфокартите. Затова вместо тях е било предвидено да се
използва магнитна лента или нововъведената от IBM перфолента. Но оригиналната идея се е
базирала на използването на перфокартите, поради което проектираната първа NC-фрезова машина е била наречена
авансово от Парсънс Card-a-matic Milling Machine.
MIT не изпълнява
договора с Парсънс и не доставя поръчаните подавателни преводи. Нещо повече, MIT сключва директно договор с
Пентагона по същия предмет, като фактически отстранява Parsons Company от правителствената програма за развитие на NC-системите.
Парсънс и MIT подават поотделно заявки за
изобретение на NC-управлението на
металорежещите машини. На 14.01.1958 патент № 2820187 е издаден на Парсънс,
като за изобретатели са признати Джон Т. Парсънс и Франк Стулен.
Личността на Джон Т. Парсънс (13.10.1913-19.04.2007)
е увековечена с постоянен знак в американската зала на славата, посветена на изобретатели с особено значим
принос за развитието на индустрията на
страната.
Изобретението на Джон Т. Парсънс даде
възможност за качествено нов скок в технологията на обработка чрез рязане,
характеризиращ се с висока точност и производителност, възможност за
обработване на детайли с голяма и особено голяма сложност в условията на
различни видове производство- от
единичното до едросерийното. Благодарение на революционното си изобретение Джон
Т. Парсънс с основание е наричан Баща на Втората индустриална революция. Да си
припомним, че Баща на (първата) индустриална революция е Джеймс Уат
(19.01.1736-25.08.1819)- изобретателят на парната машина.
Първа демонстрация на машина с ЦПУ- машината на MIT, показана през 1952 г.
Въз основа на договор с Пентагона
Лабораторията за подавателни преводи (ServoMechanism Laboratory) на Масачузетския технологичен институт MIT (Massachusetts Institute of Technology) започва разработка и през септември 1952 г. демонстрира прототип на NC-управлявана металорежеща машина.
За основа е избрана
вертикалната фрезова машина Cincinnati Hydro-Tel. Работната маса има едно движение- надлъжното по ос Х, а
вретеното се движи в напречно направление по ос Y и вертикално по ос Z.
Управляващата програма
първоначално се набира върху пулт с клавиши на пишеща машина, като синхронно с
набора се извършва автоматичното перфориране на хартиена лента с широчина 1
инч, наричана перфолента. Записът от перфолентата се пренася върху устройство
за записване на изходящите сигнали върху магнитна лента. Сигналите от
магнитната лента се използват за управление на подавателните двигатели.
Първата
машина с NC-управление с търговско предназначение
През април 1953 г. Giddings&Lewis в сътрудничество с MIT и General Electric Co. стартират работа по създаването
на цифрова система, наречена Numericord, която използва устройството за запис/възпроизвеждане върху/от магнитна
лента, предложено от General Electric Co. Системата за управление е разработена от MIT и е базирана на принципа за
първоначално записване на управляващата програма върху перфолента с
последващата й прехвърляне върху магнитна лента, която управлява подавателните
двигатели.
През 1955 г. Giddings&Lewis демонстрира първата металорежеща
машина с търговско предназначение, управлявана от NC-система.
Първият
обработващ център, показан от Kearney & Trecker през 1959 г.
През
1959 г. фирмата Kearney & Trecker Corporation показва машината Milwaukee-Matic II-
първата машина с търговско предназначение, която притежава система за
автоматична смяна на инструментите (АСИ). Системата за АСИ се състои от
инструментален магазин и автооператор.
Инструменталният магазин е
барабанен тип с гнезда, в които се съхраняват инструментите. По команда от
управляващата програма магазинът се завърта така, че гнездото с нужния
инструмент да се окаже в позиция за смяна. Когато и вретеното е в своята
позиция за смяна, автооператорът завърта своята двузахватна механична ръка,
която хваща едновременно инструментите в магазина и вретеното, изважда ги,
завърта се на 1800 и с движение назад въвежда новия инструмент във
вретеното, а стария- в магазина.